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| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
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#1
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Hoy he pensado en meter a la entrada de 12v un buck converter. Concretamente un dc dc mini360 MP2307.
No llega a un euro y me baja un poco la tension que con el motor en marcha llega a unos 14v. En teoria el arduino soporta picos de 20v pero mejor protegerlo. Durara mas. |
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#2
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Cita:
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| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Leeway | ||
Rony (19-11-2020) | ||
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#3
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Pues lo estuve pensando pero en teoria se calienta mucho mas y es menos eficiente ¿Por qué lo prefieres?
http://https://m.youtube.com/watch?v=giGRrODKJSE |
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#4
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Cita:
Gracias |
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#5
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Bueno, ya he probado el programa de Alcapar y me marca velocidades muy bajas, aproximadamente de la mitad de lo que debería. Modificaré la calibración de la corredera pero me parece mucha diferencia para que sea sólo un desajuste de calibración. Seguiremos ...
Unas ![]() |
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#6
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Cita:
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| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a alcapar | ||
skovela (21-11-2020) | ||
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#7
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Ve poniendo valores fijos a la velocidad en el programa de arduino en lugar del del GPS y con esos valores miras lo que pone en el display y ajustas el invento. Yo lo hice con pasos de medio en medio nudo y se me ha quedado perfecto. Asi ademas no mezclas error de GPS con ajuste de la corredera.
Luego ya vuelves al programa original. Ah! Te a importante el GPS que uses. Yo el primero tenia mucho error a velocidades bajas. Me compre otro que ademas era GNSS y ahora perfecto. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ScubaEdu | ||
skovela (22-11-2020) | ||
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