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| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
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#1
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Cita:
Sin problemas,mi brazo mecánico es 1 raymarine del st4000 y el hidráulico 1 LECOMBLE & SCHMITT. Y el t0 lo fabrica hy-pro https://www.hypro.co.uk/ Que también suministra brazos hidráulicos a raymarine y Garmin. Pero yo en tu caso, probaría primero a actualizar el soft,revisar que el sensor de ángulo marque bien, repasar el giroscopo que no tenga nada metálico cerca y hacer 1 nueva calibración, y LUEGO, con los datos de la calibración bien apuntados,ir cambiando uno a uno, los parámetros que te permita. Y empezar con BAJAR la respuesta, 1 piloto debe imitar lo que hacemos a mano, y no vamos pegando "bandazos" Editado por jiauka en 04-07-2024 a las 00:04. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka | ||
jorgesanchis (04-07-2024) | ||
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#2
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Cita:
Muchas gracias por tu aportación. El problema es que mi pistón es el tiller, que va a la caña, y no lleva sensor de ángulo de timón. Actualizar el software, lo voy a intentar. El giroscopio, está en el techo del baño, casi a crujía, y cerca metálico, pues tiene un winch, a unos 30cm, luego el motor abajo a un metro, y por último la parte trasera del plotter a un metro aprox. Lo ultimo que hice, fue acortar los topes de ángulo de timón máximo a 10 grados por banda. De manera que tenga menos recorrido y actúe más rápido. Ha mejorado… pero aún así, a mi me parece insuficiente la respuesta que da. Iré probando, a ver si llego al fondo del asunto. |
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#3
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Cita:
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